某車間經(jīng)過對反沖洗Y型過濾器壓差增加的趨勢以及原料來源等因素進行了認(rèn)真的分析總結(jié),認(rèn)為造成加氫裂化裝置Y型過濾器無法正常運行可能有以下幾個方面的原因。
設(shè)備閥門運轉(zhuǎn)時間較長, 反洗效果下降由附圖1所示,對Y型過濾器反洗效果影響較大的閥門為XV3A、XV3B,根據(jù)Y型過濾器廠家介紹,XV3A、XV3B等閥門每兩年就需要定期更換,以保證閥門能夠瞬間打開,對濾芯內(nèi)的雜質(zhì)起到爆破吹掃的目的,而本裝置反沖洗Y型過濾器自投用以來,累計運行時間已經(jīng)超過4年,XV3A、XV3B的打開速度將會有一定的延遲,因此將會對反洗的效果造成一定的影響。裝置原料雜質(zhì)含量較大,過濾器過濾負荷增大,裝置目前加工原料為一、二套常三、四線、減一、減二線、焦柴及二重催重柴油,其中焦化柴油1300噸/天,催化柴油380噸/天,柴油組分已經(jīng)占裝置加工量的40%,且焦化柴油組分中含有大量的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)及焦粉等雜質(zhì)積集于過濾網(wǎng)的空隙中,無法用反沖洗的辦法將其徹底清除,從而造成原料Y型過濾器堵塞,過濾器切換周期縮短。
原料罐區(qū)采用邊進邊抽流程,缺少雜質(zhì)沉積程序常減壓、焦化、催化裝置側(cè)線抽出直接作為加氫裝置原料,罐區(qū)大罐只起到一個緩沖的作用,中間沒有原料充分混合以及雜質(zhì)沉積過程,因此加氫原料受上游裝置生產(chǎn)影響較大,若上游裝置出現(xiàn)生產(chǎn)波動,將會造成加氫裝置短時間內(nèi)原料性質(zhì)發(fā)生較大變化,進而影響Y型過濾器的過濾效果,例如,自6月13日開始, 二重催重柴油由200噸/天逐步提高到380噸/天后,加氫裝置過濾器壓差增長速度明顯加快,過濾周期最短只有48分鐘,遠遠低于正常的120分鐘的運行周期。反沖洗Y型過濾器本身設(shè)計存在不足通過與國內(nèi)其它加氫裝置反沖洗Y型過濾器運行情況進行咨詢,對于使用反沖洗Y型過濾器的裝置普遍都存在過濾器堵塞情況,共同存在的問題是過濾器壓差增加較快,反洗效果不好,過濾器濾芯壽命是5年,現(xiàn)在使用已經(jīng)超過5年,達到設(shè)計使用壽命了。經(jīng)過專業(yè)清洗后只能正常1個月的時間,長期運行周期時間較短。
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