氨冷凍機二段出口壓力為1.5MPa的氣氨進入水冷器127-C進行冷卻,冷凝下來的39℃氨進入氨收集槽,同時氧收集槽還接收氨閃蒸槽來的0℃的冷氨,由一隔板分成冷熱兩部分,在罐底部和頂部相通。熱氨產(chǎn)品來自的“暖”側(cè),熱氨經(jīng)113-J升壓至3.0MPa送至尿素,少量熱氨送到氨回收系統(tǒng)作為氨氣提塔回流氨。工藝流程如圖1所示。
1.熱氨泵 2.泵入口過濾器
圖1 工藝流程簡圖
二期裝置熱氨產(chǎn)品泵113-J為SVCN 8TH(Gr.II)型單級單吸入離心泵,軸密封采用機械密封。試車期間,考慮新安裝管線鐵銹或其他異物的影響,在入口管道過濾器加裝60目/in的不銹鋼絲網(wǎng)進行試車,試車過程中定期檢查清洗臨時濾網(wǎng),以避免堵塞,正常開車投用24h后拆除臨時濾網(wǎng),采用原管道過濾器的20目/in濾網(wǎng)。自開車以來,該泵故障檢修頻繁,主要現(xiàn)象為泵入口管道過濾器堵塞導(dǎo)致運行過程中產(chǎn)生汽蝕以及機械密封泄漏。
拆檢發(fā)現(xiàn)過濾器堵塞嚴(yán)重,堵塞物多為鐵銹和顆粒狀雜質(zhì),機械密封密封面磨損嚴(yán)重,密封腔也有顆粒狀雜質(zhì)。我公司技術(shù)人員根據(jù)經(jīng)驗和仔細(xì)地排查,認(rèn)為熱氨液里攜帶的顆粒雜質(zhì)是合成催化劑粉塵顆粒,經(jīng)泵入口管道過濾器部分沉積在濾網(wǎng)表面引起過濾器堵塞,而部分經(jīng)過濾器進入泵體致使機械密封磨損泄漏。
根據(jù)上述原因分析,決定利用裝置大修機會對熱氨產(chǎn)品泵113-J入口管道過濾器進行技改,該泵原設(shè)計使用入口過濾器為T型過濾器,若增大濾網(wǎng)目數(shù)會產(chǎn)生過濾器的頻繁堵塞,要過濾催化劑粉塵顆粒,必須考慮采用有效過濾面積更大的過濾器,因此決定選擇直通籃式過濾器,如圖2所示?;@式過濾器是除去管道液體中含有固體物的設(shè)備附件,可保護泵和其他設(shè)備及儀表等正常工作和運轉(zhuǎn),具有結(jié)構(gòu)緊湊,有效過濾面積大,壓損小,適用范圍廣,維護方便等優(yōu)點。
圖2 改造后的入口過濾器
改造后投用至今未發(fā)生過濾器堵塞現(xiàn)象,也未發(fā)生機械密封泄漏事故,改造效果明顯。
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